• Sonuç bulunamadı

HEMA ENDRÜSTRİ. Çınar Kalite Çemberi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "HEMA ENDRÜSTRİ. Çınar Kalite Çemberi"

Copied!
29
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

HEMA

ENDRÜSTRİ

Çınar

Kalite Çemberi

(2)

ÇINAR ÇALIŞMA

GRUBU SUNUMU

(3)

3

24

33 36

51

0 10 20 30 40 50 60

2008 2009 2010 2011 2012

Çalışma Grubu Sayısı

Hema

Regrasyon Eğrisi

2008

2012

 123 Kalite Çemberi Projesi

 € 2,6 Milyon Kazanç

2010 Ödül Töreni

2011 Ödül Töreni

(4)

ESER ERGEN GRUP LİDERİ

ALİ MAKİNACI

MUSTAFA YILMAZ

ERDİNÇ MOLLAOĞLU

ERHAN ORHAN SEDAT ATALIK

KEMALETTİN YILMAZ SEZGİN

MUTLU

AYHAN UĞURLU

ÇINAR ÇALIŞMA

GRUBU

(5)

 Bugüne kadar ortalama kişi başı 23 saat eğitim aldık.

(6)

Hidrolik Sistemler (pompa, valf & lift, direksiyon) Genel Müdür Yardımcısı;

1. Kalite Performansı

2. Direkt İşçilik Maliyetlerinin Ciroya Oranı

Pompa Fabrikası Müdürü;

1. Hurda Maliyetlerinin Ciroya Oranı 2. Direkt İşçilik Maliyetlerinin Ciroya Oranı

Çınar Çalışma Grubu (Burç Hattı);

1. Hurda oranlarının azaltılması 2. Proses İyileştirmeleri

Çember Konusu : Hurda Oranlarının Azaltılması ve Proses İyileştirmeleri

(7)

 Çember çalışmaları boyunca PUKÖ çevrimini esas aldık. Çalışma süresinin 75%’ lik kısmı iyileştirmeler esnasında harcadık.

(8)

PROJE BAŞLANGIÇ

TARİHİ 01.12.2010

PROJE BİTİŞ

TARİHİ 30.07.2011

ÇEMBER KONUSU

Pompa Fabrikası Burç Hattı Hurda Oranlarının Azaltılması ve Proses İyileştirmeleri

(9)

2010 Gerçekleşen : 6370 ppm

Hedef : 2500 ppm değerine ulaşmak, % 60 hurdaları azaltmak.

(10)

2010 Gerçekleşen : € 18,23 / dakika (yıl sonu ortalaması).

Hedef : Direkt işçilik kalemini 2010 yılına oranla % 10 azaltarak

€ 16,40 / dakika yıl sonu ortalama değerine ulaşmak.

(11)

Hurda dağılım analizine göre 1PN ürün grubu burçlarına odaklandık.

(12)
(13)
(14)
(15)

 1PN 100.120 / 122 burçlarda 17,47-17,57 ölçüsünden hurda çıkması problemi.

Üretimin yaptığı çalışmalar sonucunda ölçülerin büyütülmesi hurda oranlarında iyileştirme sağlandı Ar-Ge onayı ile OP Sayfaları değiştirildi.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

[42]

Hata Paretosu

(16)

 İyileştirme sonrası tezgah yeterliliği Cpk: 2,32 olarak gerçekleşti.

Yüzey Pürüzlülüğü iyileştirme çalışmalarında S 500 CF kesme sıvısı denemeleri başarılı olarak sonuçlandırılması sonucunda hattın tüm tezgahlarında kullanılmaya başlandı.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

[42]

Hata Paretosu

(17)

Kalite Problemi

Uygun olmayan

Aparat malzemesi Eksen

Ölçüsü Problemi

Merkezlilik

Problemi

Takım Atölyesine daha dayanıklı kalıplar yaptırılarak kullanılmaya başlandı.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

latif %

[42]

Hata Paretosu

(18)

 Taşıma sepetlerinin Montaja hazır parçalar için uygunsuz olması.

ÖNCE

SONRA

Parçaların boyutlarına uygun taşıma sepetleri yaptırıldı.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

[42]

Hata Paretosu

(19)

Kaliteli ve Verimli Çalışma İlk Seferde Doğru Parça

Tezgah Başında Ölçü Aleti Anında Ölçebilme

 Finish tezgahları tek mastar kullanılmasından dolayı hurda ve zaman kaybı olması.

(20)

Pensler Hema End. bünyesinde yaptırılarak tasarruf sağlandı.

 Yan Sanayi Pens kullanımı ve Tedarik Sorunu

Diklik ölçüsü 0,005 Cpk: 1,78 Eşmerkezlilik 0,030 Cpk: 1,77

Tezgah yeterlilikleri alındı.

Kazanç: 5.100

Euro/Yıl

(21)

%50 uç tasarrufu

Kendinden cıvatalı kater alınarak sıfırlama süresinin ortadan kaldırılması (Her gün 1 saat süren kater sıfırlaması ortadan kalktı).

8 köşe olan uçlardan sadece 4 köşe kullanılabiliyordu çift yönlü kater alınarak 8 köşe uç kullanılmaya başlandı.

 Freze tezgahında kater sıfırlamasının uzun sürmesi Takım sarfiyatının fazla olması

Sol Kater Sag Kater

Kazanç: 20.874 Euro/Yıl

4 köşe kater ucu

(22)

Yumuşak burçların alın yüzeyine kaba operasyon yapılmadan finish tezgahlarında işlenmesi ile % 45 kapasite artışı sağlanmıştır.

Toplamda bir vardiyada kaba işleme kapasitesi 750 adetten 1100 adede çıkarılmıştır.

Kazanç: 34.070 Euro/Yıl

 Burç hattı kaba işleme tezgahında darboğaz problemi

(23)

23

 Burçlardaki yağ deliğinin dökümde (Hema Metal) yapılması. Bu operasyon kaldırılarak takım sarfiyatı ortadan kaldırılmıştır.

 İç burçların yağ kanalının yan sanayiden açık gelmesi, operasyon kaldırılması (OP 43) ve freze sarfiyatının önlenmesi.

 PL17 Nolu tezgahın devreden çıkarılması.

Kazanç: 42.182 Euro/Yıl

Kazanç: 44.309

Euro/Yıl

(24)

Hattın darboğaz oluşturan tezgahlarına, revize edilerek devreye alınan tezgahlar ile hat kapasitesi artırılmıştır. (Alternatif-1:%65, Alternatif-2:%91 kapasite artışı)

 PL26 No’lu tezgah için PL1242 No’lu tezgah revize edilerek hatta alternatif tezgah kazandırılmıştır.

 PL29 No’lu tezgah için PL882 No’lu tezgah revize edilerek hatta alternatif tezgah kazandırılmıştır.

Kazanç: 175.968 Euro/Yıl

Alternatif -2

Alternatif -1

(25)

25

 Finiş makinalarında paket boy ucunun çok sık değişmesi problemine çözüm olarak burç çakma tezgahındaki boş motora havşa takım koyarak finiş öncesi pah kırması sağlanmıştır, buda uçların daha uzun ömürlü kullanılmasını sağlamıştır.

Kazanç: 23.868 Euro/Yıl

Havşa

açılarak çelik teflon burç işleme yüzeyi azaltılmıştır.

(26)

 Hayata geçirilen iyileştirme çalışmaları ve sonuçların 5 aylık bir takip süreci sonrasında hurda ppm değerini 6370 ppm den 2011 yılsonu itibariyle 1650 ppm’e kadar düşürme başarısı gösterilmiştir.

Proje Bitiş

6370 ppm

1650 ppm

% 74

iyileştirme

2500 ppm 2010 2011

(27)

15,00 15,50 16,00 16,50 17,00 17,50 18,00 18,50

2010 Dakika Maliyeti (Endeksli)

2011 Dakika Maliyeti (Endeksli)

2012 Dakika Maliyeti (Endeksli) 18,23

16,53

16,09

% 9,33

iyileştirme

16,40

KAZANÇ

DİREKT İŞÇİLİK HURDA

(28)
(29)

TEŞEKKÜRLER

Referanslar

Benzer Belgeler

Kalıp Malzemesi olarak yüzeyde herhangi bir tahribat oluşumuna engel olmak için 16 shore elastomerik reçine kullanılacaktır.. Uygulama 3

(örneğin, jeneratörün devreye girmesi veya ters akım) Elektrik Bakım grubunca veya başka yetkililer tarafından söz konusu ekipmanın elektrik panosunun elektrik bağlantıları

Elmas; tartışmasız en sert ve doğal olarak meydana gelmiş en iyi aşınma dayanımına sahip bir malzemedir. Baskı kuvvetlerine karşı sert maden uçlara oranla iki kat dayanıma

Tasarladığımız ürünlerin kalitesi, sunduğumuz hizmet, sahip olduğumuz yaratıcılık ve deneyim, hizmet verdiğimiz müşteriler, birlikte çalıştığımız ekibimiz

Su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliği üretici örgütleri (“üretici örgütleri”) bir veya fazla Üye Devlet dâhilinde avcılık ve yetiştiricilik faaliyet gösteren

e-Adisyon Belgesinin Düzenlenmesi ve Belgede Bulunması Gereken Bilgiler Bu bölümde belirtilen gerçek usulde vergilendirilen hizmet işletmeleri tarafından sunulan

konularında bilgilere yer verilir ve teyidi alınan gümrük beyannamesinin onaylı bir örneği rapora eklenir. Alıcı nezdinde düzenlenen raporda, ihraç edilen malların

Sonuç olarak, Cu(I)O antibakteriyel kimyasal madde ile birlikte kaplama patında kullanılan glicidmetakrilat çapraz bağlayıcı yapısına bağlı olarak kumaşın atkı